米粉類碳合化合物(wù)污水處理(lǐ)技(jì )術
某米粉企業的大米加工能(néng)力約30×104 t /a。廢水主要為(wèi)洗米水、冷取水以及清洗設備和地面的沖洗水,廢水排水量以及水質(zhì)波動較大,COD 為(wèi)3 000~5 500 mg /L,平均為(wèi)3 750 mg /L。廢水中需去除的污染物(wù)主要是米粉類碳水化合物(wù),易生物(wù)降解,因此廢水處理(lǐ)工藝要有耐沖擊負荷的能(néng)力和可(kě)靠的運行穩定性。
目前,米粉廢水處理(lǐ)工藝主要有UASB 預處理(lǐ)和水解酸化—SBR,尚未見到采用(yòng)混凝預處理(lǐ)/ABR/SBR 組合工藝處理(lǐ)米粉廢水的報道。
1 廢水水質(zhì)及工藝流程
設計進、出水水質(zhì)見表1。
根據現場考察,該企業米粉車(chē)間廢水産生量約120 m3 /d,根據當地環保局和有關部門關于工礦企業廢水的排放要求,處理(lǐ)出水水質(zhì)需達到《污水綜合排放标準》(GB 8978—1996) 的二級标準。
廢水處理(lǐ)工藝流程見圖1。
廢水流經格栅、多(duō)級沉澱池後截留原料中的碎米和顆粒較大的米粉,沉澱池的沉澱物(wù)定期打撈全部回收,經晾曬後作(zuò)畜牧飼料。再投加PAC 進行混凝沉澱,出水溢流到ABR,在此将大分(fēn)子的有機物(wù)轉化成小(xiǎo)分(fēn)子的有機物(wù),進一步提高了廢水的可(kě)生化性,同時降解大部分(fēn)COD,然後出水進入中間池,由潛水泵提升至SBR 反應池,進行好氧生物(wù)處理(lǐ)。主要構築物(wù)和設備分(fēn)别見表2、3。
2 主要處理(lǐ)工藝
2. 1 格栅、多(duō)級沉澱池及混凝沉澱
出水先進入格栅用(yòng)于攔截廢水中較大的懸浮物(wù)和漂浮物(wù)後流到調節池,調節池内設穿孔曝氣管道設備1 套,提升泵2 台,起均化水質(zhì)、水量的作(zuò)用(yòng)。出水流入多(duō)級沉澱池。
多(duō)級沉澱池為(wèi)廠方原有設施,由于廢水的懸浮物(wù)濃度較高,可(kě)以實現米粉、米粒和廢水的初步分(fēn)離,沉澱物(wù)定期打撈,防止廢水酸化。多(duō)級沉澱池1座,鋼混結構,分(fēn)成3 格,有效容積為(wèi)22.5 m3,水力停留時間為(wèi)4.5 h。
混凝反應槽的停留時間為(wèi)15 min,廢水與投加的PAC 攪拌反應後産生的絮體(tǐ)進入到斜管沉澱池,沉澱池的表面負荷為(wèi)2.0 m3 /(m2·h) ,總高為(wèi)3.5m,配高為(wèi)2 m的斜管,配有1 套加藥系統(包括溶藥桶、攪拌機、計量泵和反應桶等) 。
2. 2 ABR
設ABR 反應池1 座,鋼混結構,設計進水COD為(wèi)3 050 mg /L,設計停留時間為(wèi)24 h,預計COD 去除率為(wèi)80%,有機負荷為(wèi)2.3 kgCOD/(m3·d) ,屬于低負荷運行,有效池容為(wèi)120 m3。ABR 反應器設計為(wèi)2 個并聯的池子,每池分(fēn)為(wèi)4 格,每格上流室寬與下流室寬之比約為(wèi)3 ∶ 1,每個反應室内置半軟性填料,使厭氧污泥能(néng)夠很(hěn)快地挂膜,有利于産酸菌和厭氧菌的生長(cháng),保證充足的微生物(wù)量,使進水中的有機物(wù)得以充分(fēn)降解去除。
2. 3 SBR
設SBR 反應池1 座,鋼混結構,設計進水COD為(wèi)790 mg /L,MLSS 為(wèi)3 000 mg /L,污泥負荷為(wèi)0.32kgCOD/(kgMLSS·d) ,排出比為(wèi)1 /2,有效池容為(wèi)100 m3,每天運行2 個周期,一個周期為(wèi)12 h,其中進水2 h、曝氣反應6 h(通過底部的微孔曝氣頭進行曝氣,采用(yòng)限制曝氣,有利于抑制絲狀菌污泥膨脹) 、完全靜止沉澱2 h、排水1.5 h、閑置0.5 h,采用(yòng)羅茨風機2 台(交替使用(yòng)) ,空氣流量采用(yòng)高負荷運行(0.5 ~1.5 kgO2 /kgBOD5) 。
3 運行結果及分(fēn)析
3. 1 系統啓動
接種污泥取自城市污水廠的絮狀消化污泥,經篩網過濾後,分(fēn)别投入ABR 和SBR 反應器,注入米粉廢水。考慮到廢水中含氮、磷量較少,達不到活性污泥中微生物(wù)的需求,因此連續投加氮肥和磷肥。
ABR 接種污泥濃度為(wèi)3 ~4 g /L,進水量從20%開始,逐步增加40%、60% 和80%,直至達到120m3 /d,調試有機負荷分(fēn)别為(wèi)0.46、0.92……直到1.84 kgCOD/(m3·d) ,待COD 去除率達到65%,穩定運行10 天左右時,開始滿負荷運行。正常運行2個月後,反應器内污泥濃度逐漸增大,産氣量穩定,鏡檢時發現ABR 反應器的上流室中有黑色小(xiǎo)顆粒污泥形成,同時出水水質(zhì)穩定,COD 去除率穩定在75%左右,标志(zhì)馴化階段結束,進入正式運行階段。
SBR 接種污泥濃度為(wèi)2 ~3 g /L,開始連續曝氣約3 ~4 d,當污泥恢複活性後停止曝氣,靜沉1.0 ~1.5 h。放出上清液,污泥呈現黃褐色後逐步加大水量,每曝氣6 h 後靜置停留2 h,排出1 /2 的上清液再補充新(xīn)鮮廢水,經過3 個多(duō)月的調試後進入穩定運行期。
3. 2 運行效果
該工程完成土建及設備安(ān)裝(zhuāng)工程後開始通水調試,經過5 個月的運行(水量為(wèi)100 ~150 m3 /d) ,通過了環保部門的驗收,出水水質(zhì)監測結果見表4。各項指标均達到《污水綜合排放标準》(GB 8978—1996) 的二級标準。
3. 3 總投資及運行成本
本工程一次性總投資約60 萬元(不含原有構築物(wù)建造成本) ; 運行費用(yòng)主要是電(diàn)費及藥劑費,電(diàn)費約0.33 元/m3,藥劑費約0.1 元/m3,不計固定資産折舊費、設備維修費、人工費等,合計運行費用(yòng)約為(wèi)0.43 元/m3。具體(tǐ)參見www.chinataijiang.com更多(duō)相關技(jì )術文(wén)檔。
4 結論
①該工程自調試以來,運行穩定,效果良好,出水各項指标均能(néng)達到設計排放标準。
②本工程噸水運行費用(yòng)為(wèi)0.43 元/m3,與目前同類廢水處理(lǐ)工程相比,投資費用(yòng)及運行成本都較低,具有可(kě)行性。
③該工藝簡單高效,抗沖擊負荷能(néng)力強,操作(zuò)方便。
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